WSZ-AO-10m3/h一體化污水處理裝置是集粉碎、調(diào)節(jié)、厭氧、生化處理、過濾、電絮凝、消毒為一體的污水處理裝置,操作簡單,處理效果*,厭氧箱安裝在集水箱頂部,生化反應箱設(shè)置在厭氧箱內(nèi)部,且生化反應箱內(nèi)分隔成生化區(qū)和過濾區(qū),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,可適用于污水量小、排放要求高且空間有限的場合,如石油平臺、船舶、海島等,便于維護,適用范圍廣泛。
WSZ-AO-10m3/h一體化污水處理裝置
魯盛環(huán)保一體化污水處理設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、處理效果好的組合式一體化污水處理裝置,主排污管與臥式粉碎泵進口連接,臥式粉碎泵的出口與集水箱連通,厭氧箱固定在集水箱頂部,厭氧箱側(cè)壁的頂部設(shè)置進水口,提升泵進水口經(jīng)管路與集水箱連通,提升泵出水口經(jīng)泵管與厭氧箱的進水口連通,生化反應箱設(shè)置在厭氧箱內(nèi),生化反應箱內(nèi)上部位置設(shè)置濾板,濾板將生化反應箱內(nèi)部分為生化區(qū)和過濾區(qū),生化區(qū)內(nèi)填充懸浮生化填料,生化區(qū)底部設(shè)置生化曝氣管,生化曝氣管經(jīng)送氣管與風機連通,過濾區(qū)濾板上安裝若干濾頭,濾頭上方填充過濾材料,過濾區(qū)側(cè)壁設(shè)置內(nèi)堰槽,內(nèi)堰槽經(jīng)出水管與電絮凝設(shè)備連通,電絮凝設(shè)備的出水口連接排放管。

WSZ-AO-10m3/h一體化污水處理裝置
優(yōu)點
1.通過本實用新型的設(shè)計,本設(shè)備與現(xiàn)有技術(shù)相比,節(jié)省了設(shè)備間的占用面積,同時,簡化了管道布置,在一定程度上節(jié)省了企業(yè)的成本投入,同時也便于人員的實時操作和連續(xù)化處理,提高了污水處理效率;其次通過本設(shè)計在污水處理中也能夠提高污水的處理凈化能力,使其達到污水排放標準。
2.本實用新型通過所設(shè)計的電器安裝室,可以將相應的電器設(shè)備和控制設(shè)備放在其內(nèi),使其避免風吹日曬的問題,提高其使用壽命。
3.本設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊、外觀美觀、便于生產(chǎn)制造,尤其適合中小企業(yè)的使用。
4.本實用新型還具有其他優(yōu)點,將在實施例中同所對應的結(jié)構(gòu)一并提出。

工藝系統(tǒng)
1 進水泵房
污水處理廠進水泵房的能耗控制可通過充分利用前端管網(wǎng)蓄水能力實現(xiàn),由此減少泵的開啟臺數(shù),進水泵房的能耗自然可實現(xiàn)有效降低,AAO污水處理工藝的穩(wěn)定性與處理效果也能夠得到較好保障。
污水處理廠進水泵房由2臺115kW(1用1備)、5臺130kW(3用2備)的潛水排污泵組成,采用交替運行發(fā)那個是,無無變頻控制系統(tǒng),泵吸水揚程為120kPa。污水處理廠前端管網(wǎng)存在主提升泵站4座,流量總和為19×104m3/d,泵站到污水處理廠短管道的管徑、長度分別為1.5~2m、5km,污水管網(wǎng)坡度為0.05%,因此可確定污水處理廠到4座泵站管道的蓄水能力至少為15×104m3。
污水處理廠2016年進水泵房能耗,1、2、9、10、11、12月S污水處理廠進水泵房均開啟3臺130kW的潛水排污泵,其余月份則開啟3臺130kW的潛水排污泵及1臺115kW的潛水排污泵。而通過前端管網(wǎng)蓄水能力利用,可少運行3、4、5、6、7、8月的1臺115kW的潛水排污泵,由此即可實現(xiàn)20%的進水泵噸水耗電量,20%的節(jié)能效果證明了提高泵前水位策略的實踐應用價值。
2 曝氣系統(tǒng)
污水處理廠曝氣系統(tǒng)存在鼓風機開啟*基于運行管理人員經(jīng)驗問題,進、出水水質(zhì)變化未得到關(guān)注,這種情況屬于我國各地污水處理廠出現(xiàn)的普遍性問題,因此本文建議通過變頻改造降低曝氣系統(tǒng)能耗,這一改造需通過進水水質(zhì)和水量實現(xiàn)季節(jié)性的曝氣系統(tǒng)控制。結(jié)合S污水廠的進、出水水質(zhì)核算生物池曝氣系統(tǒng)需氧量,即可得出生物池曝氣系統(tǒng)節(jié)能結(jié)果。
3 污泥處置環(huán)節(jié)
對于正常運行的AAO污水處理工藝系統(tǒng)來說,進水水質(zhì)、進水水量、溶解氧、污泥濃度則屬于其污水處置環(huán)節(jié)的主要工藝參數(shù)??紤]到進水水質(zhì)、進水水量無法控制,S污水廠采用了控制污泥濃度的節(jié)能運行策略,污泥負荷率為污泥濃度的調(diào)控依據(jù),S污水廠的污泥負荷率曾長期控制在0.15kgBOD5/(kgMLSS.d)以下,但由于BOD5的檢測耗時較長,這就使得污泥濃度的指導調(diào)控較為滯后,AAO污水處理工藝單元的能耗因此受到了較為負面影響。終,S污水處理廠選擇了污泥的COD負荷率作為曝氣池內(nèi)污泥濃度的控制指標,由此控制剩余污泥排放量、回流污泥比,污泥負荷率因此被控制在0.07~0.1kgCOD/(kgMLSS.d)區(qū)間,曝氣池氧氣供應量在表4的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了進一步降低,降低幅度在10%~20%區(qū)間,由此降低的鼓風機能耗必須得到重視。
活性污泥的培養(yǎng)馴化操作
1、好氧池活性污泥培養(yǎng)馴化
(1)污泥的培養(yǎng)
將EMO高效菌種用污水稀釋搗碎,慮出其中中的雜質(zhì),投放好氧池中,投放時好氧池水位調(diào)整至正常水位的1/2左右,投加完畢后,將好氧池中污水水位增至正常水位,投加菌種時曝氣系統(tǒng)開始進行運行,并進行悶曝(即在不進水和不排水的條件下,連續(xù)不斷的曝氣),經(jīng)過數(shù)小時后,停止曝氣,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,悶曝數(shù)小時后,停止曝氣,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,重復進行悶曝換水,期間注意觀察污泥的性狀,以及溶氧的控制,保持在2—4mg/L間。直到出現(xiàn)模糊狀具有絮凝性的污泥。培養(yǎng)期間主要采用生活污水,如為工業(yè)污水,需注意污水中各營養(yǎng)物質(zhì)平衡比例。
當好氧池出現(xiàn)污泥絨絮后,就間歇地往曝氣池投加污水,往曝氣池投加的水量,應保證池內(nèi)的水量能每天更換池體容積的1/2,隨著培養(yǎng)的進展,逐漸加大水量使在培養(yǎng)后期達到每天更換一次。在曝氣池出水進入二次沉淀池2小時左右就開始回流污泥。
(2)污泥的馴化
在進水中逐漸增加被處理的污水的比例,或提高濃度,使生物逐漸適應新的環(huán)境開始時,被處理污水的加入量可用曝氣池設(shè)計負荷的20-30%,達到較好的處理效率后,再繼續(xù)增加,每次增加負荷后,須等生物適應鞏固后再繼續(xù)增加,直至滿負荷為止。