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渠誠簡述螺桿泵液壓防回轉技能

時間:2018/7/2閱讀:315
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  熱油泵優(yōu)異機械密封 進步石化職業(yè)提煉
  
  熱油泵技能、效率高,在熱態(tài)下能穩(wěn)定作業(yè)無泄漏,無附加冷卻體系,運用安全可靠等特點,在我國載熱體加熱體系中得到了廣泛的運用,現(xiàn)已進入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、修路、食物等各個工業(yè)范疇。
  
  在石化職業(yè),所處理的流體大多易燃易爆,一旦機械密封失效走漏,不只污染環(huán)境,影響人體健康,而且還會導致火災和爆破等事情,也因而泵的可靠性很大程度上取決于機械密封。石化職業(yè)用機械密封不同工況下密封結構選型下手,下降密封運用故障率,進步運用的可靠性。
  
  機械密封分為三種:一種是耐高溫聚碳纖維填料密封,一種是耐高溫石墨密封,還有一種是合金鋼機械密封。專家對合金鋼機械密封做了具體解析,請廣大油泵用戶細心品讀,留意運用方法。
  
  :繃簧緊縮量要適度,繃簧緊縮量過大,可導致急劇磨損瞬間燒損,過小又會使繃簧失去調停動環(huán)端面的才能,導致失效。
  
  第二,機械密封動環(huán)密封圈松緊適度:密封太緊一方面加重密封圈和軸套之間的磨損,一方面增大了動環(huán)軸向的調整,還可能構成繃簧過度疲憊易損壞,乃至使東環(huán)密封圈變形。
  
  第三,靜環(huán)密封圈松緊適度,靜環(huán)密封圈根本處于停止狀況,靜環(huán)密封因過度變形,影響密封效果;靜環(huán)原料以石墨居多,一般較脆,過度受力極易引起碎裂;三是裝置、拆開困難,極易損壞靜環(huán),上述三種原因,靜環(huán)密封圈要松緊適度。
  
  第四,熱油泵葉輪鎖母要松緊適度。鎖母鎖緊過度只會導致軸間墊過早失效,相反適度鎖緊閉母,使軸間墊一直保持必定的緊縮彈性,在作業(yè)中鎖母會自動適時鎖緊,使軸間一直處于良好的密封狀況。
  
  第五,導熱油泵新舊問題,一般來說,用戶都以為導熱油泵新的比舊的好,其實不然,當新的機械密封原料挑選不當時,合作尺度誤差較大會影響密封效果;在聚合性和滲透性介質中,靜環(huán)如無過度磨損,仍是不更換為好。因為靜環(huán)在靜環(huán)座中長時間處于停止狀況,使聚合物和雜質沉積為一體,起到了較好的密封效果。
  
  所以說在挑選導熱油泵的過程中不要片面挑選,要實在契合現(xiàn)場需求,對號入座,這樣才有助于石化職業(yè)提煉作業(yè)的發(fā)展。
  
  渠誠簡述螺桿泵液壓防回轉技能
  
  螺桿泵液壓防回轉技能是為避免慣例螺桿泵井在停機或卡泵時呈現(xiàn)桿柱回轉,構成桿脫、光桿甩彎、地上設備損壞等問題的技能。
  
  螺桿泵井停機后常會呈現(xiàn)桿柱回轉現(xiàn)象,桿柱內部貯存的扭轉勢能以及油套壓差都可能導致桿柱回轉。抽油桿在突然開釋反扭矩時,遭到桿柱貯存的彈性勢能和油套壓差的影響,會發(fā)生巨大的瞬時扭矩,容易導致光桿在高速旋轉過程中被甩彎或甩斷,皮帶輪高速旋轉破碎飛出,對人員及設備構成損害。
  
  螺桿泵液壓防回轉技能是經過螺桿泵液壓防回轉設備來實現(xiàn)開釋扭矩的。螺桿泵液壓防回轉設備能夠在螺桿泵停機后主軸回轉時,經過液壓制動鉗活塞伸出,推進摩擦片卡緊制動盤,使體系壓力敏捷下降。制動鉗失去壓力后,主軸降速回轉,齒輪泵持續(xù)開端作業(yè),制動鉗再次發(fā)生壓力卡緊制動盤,這樣斷斷續(xù)續(xù)的卡緊松開卡緊松開,直至主軸回轉扭矩卸至為零,消除安全隱患。
  
  螺桿泵液壓防回轉設備可實現(xiàn)內部設置單向定壓卸載組織,制動力矩大,制動平穩(wěn)可靠,散熱性好,扭矩可自動開釋,不需人工卸扭矩。這個設備為獨立設備,能夠在原有驅動設備上進行改造,操作簡略,改構成本低。
  
  渠誠淺談國產立式離心泵的振蕩與減振改造
  
  國產大型立式離心水泵在運轉過程中,呈現(xiàn)振蕩大、上下軸承常常發(fā)熱、損壞,乃至泵軸與軸承銜接部位磨損。水泵運轉不穩(wěn)定,影響正常供水,需要對其進行減振治理。
  
  一、水泵振蕩原因剖析
  
  1、國產立式水泵28SLA-10是由臥式泵直接改造而成。電機底座與水泵底座之間筆直高度為4.3m,傳動軸系重達3t。相對于臥式泵,它添加了一根長為3752mm直徑為140mm的中心傳動軸。在結構上,除了在中心傳動軸上加裝一個軸承外,未進行任何改造(如圖1所示)。此四臺水泵運轉壓力為0.7~0.85MPa。在揚程高、流量大的工況下,這樣一個重心高,質量大的體系高速旋轉,發(fā)生的離心力是很大的,會構成機組較大的振蕩。加上支架和水泵進出水方向銜接剛度不行,導致水泵和各銜接件有較大的位移。運轉時水泵的位移導致上軸接受力狀況改變,振蕩加大,因而容易發(fā)熱。若糾正水泵位移,改進軸接受力條件,可下降體系的振蕩烈度。
  
  2、水泵與傳動軸之間為剛性銜接。因為制作、裝置原因,運轉時泵軸與傳動軸同心,構成水泵振蕩;電機、傳動軸等其它震源發(fā)生的振蕩也直接傳遞給水泵,構成振蕩的疊加,進一步加大水泵振蕩。別的,這種剛性銜接加大水泵上軸承所接受的外力,致使軸承易發(fā)熱,影響到泵軸。
  
  二、改造狀況
  
  針對以上原因,我們采納了以下兩個過程進行改造。
  
  1、加強管路剛度??紤]到對水泵進行加固比較困難,采納在水泵出口鋼管焊接“加強筋”的方法。沿進出水方向,在水泵出口漸擴管與出水閥門之間的銜接鋼管兩頭法蘭,用8條厚度為32mm、寬度為100mm的鋼板進行焊接。添加鋼管的剛度,削減變形量,抵抗水泵位移。經丈量,加筋后,水泵A點的位移量降至0.35mm。
  
  2、對傳動體系進行改造。為削減電機、傳動軸的振蕩向水泵傳遞,把水泵與傳動軸之間的剛性銜接改為彈性銜接。運用GB4323-84彈性套柱銷聯(lián)軸器,大補償位移量為0.6mm,補償角為1°30?。這樣,電機、傳動軸的振蕩能夠經過彈性聯(lián)軸器得到補償,不會直接傳遞到水泵。
  
  三、改造成果
  
  改造后,經丈量,水泵振蕩由改造前的振速4.3cm/s下降為1.48cm/s。依據振蕩烈度規(guī)范ISO2372-1974能夠斷定,水泵運轉處于優(yōu)異區(qū)。一起,水泵運轉平穩(wěn),上軸承只需正常保護,泵軸被磨損現(xiàn)象也沒有了,說明改造是成功的。
  
  渠誠泵業(yè)-GRG高溫管道離心泵,CDLF不銹鋼多級管道離心泵,ZW直聯(lián)式自吸泵,LW無堵塞立式管道排污泵
 

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