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天方藥業(yè)股份限以生物發(fā)酵法抗生素為主,主要產(chǎn)品是乙酰螺旋酶素。該企業(yè)于1998年*期廢水處理工程驗(yàn)收達(dá)標(biāo)并投產(chǎn)后,分別于2000年、2002年進(jìn)行了兩次擴(kuò)建,使其廢水處理站總處理能力達(dá)4500m3/d?,F(xiàn)擬進(jìn)行三次擴(kuò)建,本次設(shè)計(jì)在前三期工程的設(shè)計(jì)以及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的基礎(chǔ)上,提出了更為的工藝流程,改進(jìn)了單體設(shè)計(jì),從而節(jié)約了工程投資,并確保處理放。
過程與方法
1.1 廢水水質(zhì)、水量
抗生素廢水機(jī)污染程度變化大,部分廢水屬高濃度機(jī)廢水,廢水中含殘留的抗生素和溶媒,對(duì)微生物具一定的抑制,同時(shí)廢水中含不少生物發(fā)酵代謝所產(chǎn)生的生物難降解物質(zhì),其綜合生物降解性能差i1]。擴(kuò)建廢水處理工程設(shè)計(jì)的進(jìn)出水水質(zhì)
與現(xiàn)廢水處理工藝流程相比,擴(kuò)建工程工藝流程在以下幾個(gè)環(huán)節(jié)作了改進(jìn)。
1.2.1 調(diào)節(jié)池前置
調(diào)節(jié)池前置三個(gè)優(yōu)點(diǎn):①?gòu)U水由車間放口流到廢水處理站的過程中,溶媒不斷的上浮、聚集,相當(dāng)于增加了隔油池的表面負(fù)荷,但現(xiàn)工藝在隔油池前一次提升,在水泵葉輪的強(qiáng)烈攪動(dòng)和切削下,原來已經(jīng)聚集析出的溶媒又重新乳化分散,隔油池的處理效率下降。本次設(shè)計(jì)將隔油池、調(diào)節(jié)池、水泵集水池合建一體,其隔油表面負(fù)荷較現(xiàn)水泵集水池的隔油表面負(fù)荷大幅度降低,利于溶媒析出,并避免了上述不利因素;②減少了一級(jí)提升泵,提高了總提升效率;③調(diào)節(jié)池后的提升流量為平均時(shí)流量,大大降低了初沉池的表面負(fù)荷,利于提高初沉效率。初沉池的沉淀效果直接影響后續(xù)處理的效果,當(dāng)廢水中ss濃度較高時(shí),由于初沉池在調(diào)節(jié)池前,廢水放水質(zhì)水量不均勻,進(jìn)入初沉池的水質(zhì)水量變化較大,當(dāng)大水量高ss濃度的廢水進(jìn)入初沉池時(shí),初沉池的處理效果較差,出水中ss濃度較高,含高濃度ss的廢水進(jìn)入水解池時(shí),酸化水解菌被部分沉淀下來的顆粒物覆蓋,使酸化菌和廢水之間的傳質(zhì)受阻,酸化效果大幅度下降。調(diào)節(jié)池前置是初沉池水量負(fù)荷、處理的,也利于后續(xù)處理工藝的穩(wěn)定。
地面加熱與貯熱
現(xiàn)工程在地面上16m高的50m 水塔內(nèi)加熱與貯熱,一方面存在當(dāng)蒸汽管處于負(fù)壓狀態(tài)時(shí)廢水向蒸汽管倒流的可能性;另一方面蒸汽加熱造成水塔震動(dòng)明顯,引發(fā)噪聲較大。為此,四期在水解池后建地面加熱與貯熱池,先在地面將水解池出水加熱,再用提升泵直接向各ubf配水。由于加熱與貯熱池建于地面,比加熱塔單位容積造價(jià)大大降低,故可以將加熱與貯熱池的容積適當(dāng)放大,從而提高ubf進(jìn)水溫度的穩(wěn)定性。
好氧污泥回流至厭氧沉淀池
好氧污泥含水率高,沉降性能差,剩余好氧污泥直接至污泥濃縮池對(duì)污泥濃縮池負(fù)荷增加較多,濃縮后污泥含水率較高,增大了壓濾前加藥量。本次設(shè)計(jì)將好氧至厭氧沉淀池,使好氧污泥和厭氧水中的污泥混合,可改善好氧污泥的沉降性能,降低污泥含水率,減少污泥總量,節(jié)約污泥脫水。上述改進(jìn)在系統(tǒng)中逐一得到體現(xiàn)
厭氧反應(yīng)器的啟動(dòng)
接種污泥:用原工程ubf反應(yīng)器污泥床中污泥,接種污泥已經(jīng)顆?;?。原工程廢水(含部分淀粉廢水)與新建工程廢水水質(zhì)基本相同。接種污泥質(zhì)量濃度為52.42kg/m (以ss計(jì)),vss/tss=0.8,顆粒污泥粒徑0.1~4刪=i1,單體ubf反應(yīng)器中接種厭氧污泥的總體積為50m3,接種污泥總量2621kg(tss)。
調(diào)試期在冬季,室外溫度低達(dá)到一10℃。調(diào)試初期加熱池設(shè)定溫度為32℃,由于初始進(jìn)水量較小,為6m3/h,水力停留時(shí)間達(dá)4d,反應(yīng)器溫度衰減很快,反應(yīng)區(qū)溫度為27℃ ,微生物反應(yīng)速度明顯降低。將加熱池溫度提高至37℃ ,反應(yīng)區(qū)溫度保持在30℃以上,反應(yīng)器的啟動(dòng)才順利進(jìn)行。反應(yīng)器接種污泥已經(jīng)歷抗生素廢水的馴化,根據(jù)微生物的生長(zhǎng)性,厭氧反應(yīng)器的啟動(dòng)過程不經(jīng)細(xì)菌生長(zhǎng)的遲緩期,直接進(jìn)入對(duì)數(shù)期和穩(wěn)定期。機(jī)負(fù)荷直接反映了食物與微生物之間的平衡關(guān)系。反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度在啟動(dòng)期變化較快,所以難以用污泥負(fù)荷反映情況。容積負(fù)荷直觀易得,通過控制反應(yīng)器的進(jìn)水量增加容積負(fù)荷,完成了ubf反應(yīng)器的啟動(dòng)ubf進(jìn)水量由150m3/d提高至300m3/d,容積負(fù)荷也從平均2kgcod/m d,提高至4.1kgcod/m d,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,啟動(dòng)期歷時(shí)35d。較原工程啟動(dòng)期歷時(shí)半年,啟動(dòng)時(shí)間大為縮短。啟動(dòng)初始負(fù)荷的是系統(tǒng)順利啟動(dòng)的關(guān)鍵,雖然接種污泥經(jīng)過馴化,并含一定量的顆粒污泥,但由于接種污泥量較少,若初始負(fù)荷過高,容易造成反應(yīng)器揮發(fā)酸積累,污泥流失,直至啟動(dòng)失敗。經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)證明2kgcod/m d,的初始負(fù)荷對(duì)于本實(shí)驗(yàn)所接種的污泥量是合適的。啟動(dòng)時(shí)容積負(fù)荷波動(dòng),并沒對(duì)啟動(dòng)過程造成很大影響。啟動(dòng)期間ubf進(jìn)水的cod為5729~7910mg/l,平均值為7120mg/l;ubf出水的cod為612~1040mg/l,平均值為735 mg/l,平均去除率為90%。調(diào)試的開始階段,由于微生物對(duì)新環(huán)境適應(yīng)需要一個(gè)過程,表現(xiàn)在出水cod偏高,時(shí)過1000 mg/l,cod去除率在85%左右,經(jīng)過一段時(shí)間后,出水cod逐步降至700~800 mg/l,去除率也穩(wěn)定在90%。啟動(dòng)后45d測(cè)定距反應(yīng)器底部lm高度取樣口污泥濃度,達(dá)到69mg/l,并且大部分為顆粒污泥。同時(shí)對(duì)污泥反應(yīng)器的情況研究發(fā)現(xiàn),該反應(yīng)器的處理效果沒受到影響
結(jié)論
擴(kuò)建工程調(diào)節(jié)池前置了隔油池的處理效果,減少了一級(jí)提升,并了初沉池負(fù)荷的穩(wěn)定性。地面加熱與儲(chǔ)熱節(jié)省了工程投資,降低了噪音,并利于加熱溫度的穩(wěn)定。好氧污泥在厭氧沉淀池沉淀后,減少污泥含水率、污泥總量節(jié)約污泥脫水
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