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紡織印染廢水處理提標(biāo)改造工藝

時間:2019-1-7閱讀:745
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  我國是紡織品生產(chǎn)和出口的大國,紡織印染也是發(fā)展早且具有競爭力的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一,經(jīng)過多年的發(fā)展,競爭優(yōu)勢十分明顯,具備世界上完整的產(chǎn)業(yè)鏈。紡織行業(yè)在獲得較大發(fā)展的同時,清潔生產(chǎn)的實施和節(jié)能減排工作也取得一定成效,通過采用*工藝和設(shè)備,推廣應(yīng)用紡織印染廢水治理技術(shù)等手段,廢水治理率和達(dá)標(biāo)率得到大幅提高。然而,在水資源日益短缺、環(huán)境污染不斷惡化的情況下,印染行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,尤其是印染廢水處理方面,環(huán)保升級已經(jīng)刻不容緩。
 
  一、紡織印染廢水提標(biāo)改造的背景
 
  (一)環(huán)保要求逐步提高
 
  近幾年來,為進(jìn)行生態(tài)文明體制改革,我國環(huán)保相關(guān)政策要求不斷提高,紡織印染廢水的處理管理方面,也針對性出臺了多項改進(jìn)措施,包括:
 
  1、提升紡織印染廢水排放標(biāo)準(zhǔn):國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287—2012)出臺,多地亦發(fā)布印染廢水地方排放標(biāo)準(zhǔn),污染物排放限值要求大幅提升;
 
  2、多項環(huán)保管理制度實施并穩(wěn)步推進(jìn):如排污許可證制度,排污申報制度,污染物排放總量控制制度,印染企業(yè)準(zhǔn)入,企業(yè)清潔生產(chǎn)審核,廢水排放口在線監(jiān)控等,對紡織印染廢水處理的技術(shù)手段要求不斷提高;
 
  3、政fu環(huán)保監(jiān)管的高壓態(tài)勢常態(tài)化:環(huán)保執(zhí)fa力度加大,環(huán)保執(zhí)fa形勢日趨嚴(yán)格,進(jìn)而要求印染廢水處理必須連續(xù)穩(wěn)定,同時規(guī)范化管理;
 
  (二)印染廢水污染的公眾關(guān)注度提升
 
  1、環(huán)保公益組織“綠色和平組織”發(fā)布《時尚之毒》等一系列調(diào)查報告,披露眾多服裝品牌的代工紡織印染供應(yīng)商排放廢水污染環(huán)境,造成極大的社會影響,公眾要求紡織印染企業(yè)廢水排放“去毒”的呼聲強(qiáng)烈;
 
  2、眾多服裝品牌開展建設(shè)綠色供應(yīng)鏈,要求供應(yīng)商開展環(huán)保升級,其中印染廢水處理是綠色供應(yīng)鏈優(yōu)化的重要環(huán)節(jié)。在品牌客戶的要求下,很多紡織印染企業(yè)開始實施各項改善計劃,如由23個簽約品牌, 27個價值鏈關(guān)聯(lián),和13個協(xié)會組成的團(tuán)體聯(lián)合發(fā)起實施ZDHC計劃(有害化學(xué)物質(zhì)*計劃),發(fā)布了ZDHC《廢水指南》,要求印染企業(yè)對廢水進(jìn)行處理,去除有害化學(xué)物質(zhì);服裝品牌客戶要求供應(yīng)商使用SAC(永續(xù)成衣聯(lián)盟)發(fā)布的Higg Index自我評估的工具進(jìn)行環(huán)境績效評價并持續(xù)改善等。
 
  在上述社會環(huán)境的影響下,為滿足各方的要求,紡織印染企業(yè)對原有廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行提標(biāo)改造,是十分迫切及必要的。
 
  二、廢水來源及處理工藝
 
  (一)廢水來源
 
  某針織布生產(chǎn)及營銷商,集針織、染色、印花及整理一體,并同時配套自備熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電廠,其排放的廢水成分復(fù)雜,其中包括絲光廢水、煮漂廢水、染色廢水、印花廢水、整理廢水、電廠環(huán)保設(shè)施廢水及廠區(qū)生活廢水等。其中染色廢水占比約60%-80%。具有污染物濃度高、色度高、難于處理等特點。
 
  (二)處理工藝
 
  工廠廢水經(jīng)綜合收集混合調(diào)節(jié)后,進(jìn)入自備污水處理系統(tǒng)處理。采用傳統(tǒng)的“物化-水解酸化-生物接觸氧化”為主的物化和生化處理相結(jié)合的處理工藝。由于污水處理設(shè)施建設(shè)年限較早,工藝相對落后,設(shè)備運(yùn)行老化,管理運(yùn)行中存在諸多問題。
 
  1、基本可以滿足達(dá)到國家和地方環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但在現(xiàn)有系統(tǒng)上進(jìn)一步提升處理水質(zhì),降低排水CODcr及色度,可改善空間不大;
 
  2、要保證達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求,前段物化混凝加藥需投加大量的化學(xué)藥劑,同時生物處理后端仍需投加化學(xué)藥劑,藥劑投加成本高;由于化學(xué)藥劑的大量投加,產(chǎn)生大量的物化污泥,污泥處理難度大,且處理成本高;
 
  3、物化混凝段在生化段之前,投加大量化學(xué)藥劑,去除部分污染物后,對后續(xù)水解酸化等生物處理階段的微生物存在一定影響,造成生物處理段處理效率不高;
 
  三、印染廢水處理提標(biāo)改造工藝的中試研究簡述
 
  針對現(xiàn)有處理工藝中存在的問題,通過引進(jìn)開展幾種新型印染廢水處理新技術(shù)開展中試研究,通過中試,收集分析相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù),為印染企業(yè)后續(xù)廢水處理提標(biāo)改造或者新建廢水處理設(shè)施提供參考依據(jù)。
 
  (一)水解酸化-生物接觸氧化-物化-臭氧BAF深度處理工藝中試
 
  該中試以廠區(qū)調(diào)節(jié)池原水為進(jìn)水,采取水解酸化-生物接觸氧化-物化-臭氧BAF深度處理工藝,設(shè)計處理水量1t/h,調(diào)試及連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時間為約4個月。廢水原水CODcr濃度為500-800mg/L,經(jīng)過前段常規(guī)生化及物化工藝處理后,CODcr可達(dá)到150-180mg/L,其后經(jīng)過深度處理段工藝兩級臭氧-曝氣生物濾池系統(tǒng),終出水CODcr濃度約18-30mg/L,色度20-30倍,達(dá)到提升出水水質(zhì)指標(biāo)的目的。系統(tǒng)整體藥劑投加成本約0.5元/噸,臭氧投加成本約1.4元/噸。
 
  采用臭氧氧化作為后端處理,可將低濃度廢水中的難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可生化有機(jī)物,同時對色度具有的去除作用,臭氧是比較優(yōu)良的氧化劑,處理效果好,反應(yīng)產(chǎn)物無毒無害,不需進(jìn)行二次處理;臭氧在水中的分解速度很快,不但不會給后續(xù)的進(jìn)一步生化處理帶來影響,同時可以給生物濾池提供氧源,具有協(xié)同作用。中試的結(jié)論表明采用該工藝改善廢水處理水質(zhì)可行。
 
  (二)水解酸化-生物接觸氧化(投加特種菌)-物化處理工藝中試
 
  該中試以廠區(qū)調(diào)節(jié)池原水為進(jìn)水,采取水解酸化-生物接觸氧化(投加特種菌)-物化處理工藝,設(shè)計處理水量0.5t/h,調(diào)試及連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時間為約2個月。廢水原水CODcr濃度為500-800mg/L,通過水解酸化后,在生物接觸氧化階段投加并培養(yǎng)馴化生物增效菌種(包括脫色菌劑、脫氮菌劑),接種活性污泥并培養(yǎng)5-10天,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,終出水指標(biāo)CODcr可達(dá)60mg/L,色度<20倍。系統(tǒng)藥劑投加成本約0.89元/噸。
 
  該工藝的核心是生物增效技術(shù),即在不改變原有生化系統(tǒng)設(shè)施、運(yùn)行條件的基礎(chǔ)上,通過向現(xiàn)有的生化處理系統(tǒng)中直接投加從自然界中篩選的優(yōu)勢菌種,以改善原處理系統(tǒng)的能力,達(dá)到對某一種或某一類有害物質(zhì)的去除或某方面性能的優(yōu)化目的。通過中試驗證采用投加特種菌的工藝優(yōu)化處理印染廢水是可行的。
 
  (三)一種磁性離子交換樹脂處理工藝中試
 
  該中試以廠區(qū)現(xiàn)有水處理系統(tǒng)生物曝氣池出水為原水,進(jìn)入以磁性離子交換樹脂為填料的一體化處理設(shè)備,系統(tǒng)設(shè)計水量2t/h,調(diào)試及運(yùn)行時間約1個月。原水CODcr濃度約110mg/L,色度120倍,終出水CODcr約53mg/L,色度約65倍。系統(tǒng)藥劑投加成本約1.92元/噸,其中用于再生的工業(yè)鹽消耗成本約1.59元/噸。
 
  采用磁性離子交換樹脂一體化設(shè)備占地面積小,自控程度高,但中試的結(jié)果表明,此工藝處理后不能達(dá)到CODcr濃度低于40mg/L,色度約20倍的目標(biāo),且運(yùn)行成本較高,不適用于印染廢水提標(biāo)改造。
 
  (四)一種新型特種樹脂處理中試
 
  中試系統(tǒng)以廠區(qū)現(xiàn)有水處理系統(tǒng)生物曝氣池出水為原水,進(jìn)入新型特種樹脂裝置處理,系統(tǒng)設(shè)計水量0.5t/h,調(diào)試及運(yùn)行時間約2個月。其中,系統(tǒng)進(jìn)水CODcr約202mg/L,色度約118倍,經(jīng)處理后,終出水可實現(xiàn)CODcr可穩(wěn)定于31mg/L左右,色度約10-30倍,出水水質(zhì)污染物指標(biāo)明顯降低。系統(tǒng)整體藥劑消耗成本約0.79元/噸,藥劑主要用于新型樹脂的再生。
 
  此工藝技術(shù)采用的新型特種樹脂是由經(jīng)過改性合成的有機(jī)聚合體。在該樹脂聚合分子中的離子基團(tuán)可與水體中的離子進(jìn)行對應(yīng)的離子交換,通過一系列離子交換和吸附的混合機(jī)理,達(dá)到對印染廢水中污染物的去除。中試結(jié)果顯示,該特種樹脂處理現(xiàn)有系統(tǒng)生物段出水,可有效對廢水中殘留染料色度進(jìn)行脫除,對低濃度CODcr去除效率顯著,實現(xiàn)對現(xiàn)有系統(tǒng)深度處理提標(biāo)是可行的。
 
  總結(jié):
 
  當(dāng)下紡織印染廢水處理優(yōu)化升級改造勢在必行,通過多項中試實踐的驗證,無論是采用全流程工藝技術(shù)升級的方式或是在原有廢水處理系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加或改進(jìn)處理設(shè)施的方式,均有多種處理工藝可以實現(xiàn),比如臭氧BAF、優(yōu)勢特種菌、污水處理用新型樹脂等都是可行的。在進(jìn)行提標(biāo)改造工程建設(shè)時,則需詳細(xì)綜合考量原水水質(zhì)情況、可實現(xiàn)的排放指標(biāo)、運(yùn)行管理方式、一次性投資、日常運(yùn)行成本等各個方面,擇優(yōu)選擇提標(biāo)改造工藝。

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