“S”管閥混凝土輸送泵的故障排除技巧:
在集鎮(zhèn)某工地一臺大修后的“S”管閥混凝土輸送泵因為涌現(xiàn)故障而停留作業(yè),其故障景象是:主油路沒有壓力且不換向;調(diào)配閥零碎不保壓;當給出泵送、反泵和點動信號時,相應的旁邊替續(xù)器和插銷批示燈都舉動且接觸良好,但零碎沒有反響。對準之上景象綜合如次:
先確定電器沒有問題,因而從液壓上面繼續(xù)查找。因為是大修過的泵機,各液壓件有可能招致故障的產(chǎn)生,因而依據(jù)液壓原理一一綜合。
泵機可分為主油路零碎、調(diào)配閥油路零碎和攪和油路零碎。主油路零碎由柱塞泵3供油,油液經(jīng)電液換向閥,驅(qū)動主油缸作業(yè)。電液換向閥和電磁溢流閥不回電時,電液換向閥在于中位泄荷,電磁溢流閥也在于泄荷狀態(tài),主油泵輸入的油經(jīng)散熱器的回油箱。
主油路不換向的起因可能是:
(1)電液換向閥9的先導閥芯或者液動閥芯卡在中位,招致主閥無奈舉動換向。
(2)單向節(jié)食閥的通道阻塞,掌握油被切斷,無奈換向。
(3)電磁溢流閥調(diào)整壓力過低,即便主閥9換向,從油泵泵出的油液也不會進入主油缸,而是間接溢流回油箱。
(4)油箱內(nèi)液面很低或因為主油泵的起因,沒有壓力油輸入。
(5)調(diào)配閥油路故障,掌握油路沒有壓力產(chǎn)生。
通過對之上的可能起因馬虎審查,電液換向閥9的閥芯配合很好,運動自若;單向節(jié)食閥通道完整;溢流閥調(diào)整壓力畸形;油箱內(nèi)液面相符務求,且主泵畸形;調(diào)配閥油路有壓力,但不保壓,這可能是問題的要害起因。
調(diào)配閥油路由齒輪泵供油,油液經(jīng)先導卸荷閥5到蓄能器和電液換向閥,驅(qū)動擺動油缸作業(yè)。所以電液閥的液動滑閥機能為O型,因而當電磁閥不回電時,液動閥各通道全被隔扇。因為先導卸荷閥5內(nèi)的單向閥作用,能夠兌現(xiàn)零碎保壓而油泵卸荷。另外,調(diào)配閥油路有條油管通到主電液換向閥,用來激發(fā)液壓閥閥芯。
經(jīng)審查發(fā)現(xiàn):先導卸荷閥內(nèi)的單向閥閥芯被非金屬粉末卡住,失掉單向作用,革除后閥芯回復;同聲發(fā)現(xiàn)截止閥12未*開放,解決后從新啟動泵機,發(fā)現(xiàn)故障并沒有排除。經(jīng)綜合,導致掌握油路透露的起因在乎電液換向閥)自身。由原理可知,電液換向閥的掌握油是內(nèi)控內(nèi)泄的,而電液換向閥則是外控內(nèi)泄的。
電液換向閥的外部結(jié)構(gòu)可知,在電液換向閥的進油口P和它的掌握油口X之間有一M6絲堵(D-D截面),那末電液換向閥的掌握油是內(nèi)控內(nèi)泄,則P、X口之間是相通的,那末電液換向閥的掌握油是外控內(nèi)泄,則P、X口之間不通。因而判定,此故障就在電液換向閥9的6絲堵上。經(jīng)組裝后發(fā)現(xiàn),M6絲堵脫落,但并不在閥殼體內(nèi),zui初在散熱器的進油口處發(fā)現(xiàn)。經(jīng)解決后,從新啟動泵機,故障已排除。