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潛水泵的檢修與日常維護
一、潛水泵的維護
1.電氣方面
(1)經(jīng)常檢查潛水電泵的運行電壓與電流。用電壓表測量三相電壓應基本一致,且在340~420V,用鉗形電流表測量三相電流應基本一致,且為0.5~1倍的額定電流。
(2)定期檢查潛水電泵對地的熱態(tài)絕緣電阻。在正常連續(xù)運行4~6h后,停機用兆歐表測量電機繞組對地絕緣電阻應>0.5MΩ。對于長時間停用的潛水電泵,使用前也應作這樣的檢查。
(3)開機前要檢查熱繼電器的靈敏度與其他保護裝置的工作是否正常。
(4)檢查電纜有無破損現(xiàn)象。對于油浸式潛水電泵,要注重電泵滲油對電纜絕緣橡膠的破壞作用。
2.機械方面
(1)經(jīng)常檢查潛水電泵的機械密封情況。打開油孔螺釘,放出少量的油,如油中含有水分,則說明上磨塊(或下磨塊)密封已漏水,應調(diào)換密封盒且加入新的冷卻油。如油孔中缺油或油質(zhì)不好,應加滿油(5號或10號機械油、縫紉油或變壓器油)或更換新油。
(2)對新的或更換過磨塊的潛水泵,使用50h后應旋開放水封口塞,檢查油(水)泄漏量,<5ml說明密封正常,可繼續(xù)使用如>5ml,則將油(水)放干后旋緊封口塞,繼續(xù)使用50h后作第二次檢查,假如仍然>5m1,則說明密封有問題。對于使用過的潛水電泵,每月要檢查一次泄漏量,應<25ml,放干后可繼續(xù)使用。
(3)檢查水泵電機的振動情況同步轉速為n0=3000r/min、1500r/min、1000r/min、750r/min的電機,要求振動值分別對應是δ≤0.06mm、0.1mm、0.13mm、0.16mm。
(4)定期檢查潛水電泵的軸承情況??摧S承是否缺油,是否有跑內(nèi)圈或跑外圈的情況,軸承是否要更換(對于充水式電泵的軸承每年更換一次)。
3.其他方面
(1)經(jīng)常檢查潛水電泵的進水網(wǎng)罩是否被雜草污物堵塞,葉輪是否被纏繞。
(2)長時間不用的潛水電泵,應提出水面,清洗晾干后,豎立放在干燥通風的室內(nèi)保管。
(3)潛水電泵運行1~2年后,要對電機進行抽芯檢查與清掃。若有污垢,可把電機浸入0.2%的海歐TX-10或105洗滌劑溶液中,加熱至100℃左右并攪拌藥液以加快污垢溶解,1~2h污垢消除后,再用高壓自來水沖洗干凈甲把水滴凈,置于爐內(nèi)低溫烘干即可。潛水電泵的檢修與日常維護
二、潛水泵的檢修
1.潛水電泵的常見故障、原因分析與處理
2.電機定子繞組的重繞
(1)為避免或減少裝配誤差引起轉子轉動的不靈活,拆卸電機前,在前后端與機座的合縫處用蓄子打上記號,待修理后按原樣裝配。
(2)拆繞組時,要注重保護好鐵芯,避免硅鋼片翹起、移位,槽齒角毛刺等現(xiàn)象的出現(xiàn)。較好的拆線方法是:先用斜口鉗從一頭端部剪斷線圈,然后用鉗子在另一頭抽出。
(3)按要求的尺寸做好繞線模繞制線圈,以保證繞組端部向外間隙及線圈嵌入槽內(nèi)。
(4)嵌線采用“三平面法”,即嵌好一相后再嵌另一相,使端部形成“三層平面”:嵌放時要注重:①前兩把“吊把”線圈的位置要恰當,以保證嵌其他線圈時不蹭刮定子鐵芯;②下線圈時少用劃線板,以免損壞線圈絕緣;③相間絕緣紙要插到位,兩相線圈要嚴格分開;④對于油浸式與充水式電機,槽內(nèi)線圈(包括端部)不能壓實,使油(水)能流動為繞組散熱。
(5)處理好接頭絕緣。剝?nèi)ソ宇^處的護套與絕緣層、清除銅線表面的漆層與氧化層;然后絞接進行錫焊,并清除尖角、毛刺與殘余焊液;再用聚乙烯帶半疊包2層,用拉伸約2倍的丁基自粘帶半疊包6層(接頭處做到嚴密無縫隙),后用聚乙烯膠粘帶或絳綸膠粘帶半疊包2層作為機械保護。
(6)裝配時保持清潔。仔細調(diào)整底部的“限位螺釘”,使轉子轉動自如,并將鎖緊螺母擰緊。按原封位置裝上端蓋,注重不要損壞密封盒內(nèi)孔橡膠封環(huán)。整體式密封盒裝配時只能輕輕推入,不能敲擊。
3.裝配好的電機試驗
(1)氣壓試驗。用2kg/mm2的氣壓檢查各零件止口配合處的“O”形橡膠封環(huán)與整體式密封盒內(nèi)的兩道密封面是否漏氣,不漏氣后在上下蓋內(nèi)加機械油。
(2)直流電阻。定子每相繞組的電阻值應在三相繞組電阻平均值的±2%誤差范圍內(nèi)。
(3)絕緣電阻。在常溫下應>5MΩ。
(4)機械檢查。電泵運行時,各部件的聲音應正常。
(5)空載試驗。額定電壓下的空載電流與空載損耗與原電機相差不大。常用的2.2kW的潛水電泵,空載電流為1.8~2.,空載損耗<0.5kW。
(6)負載試驗。在水中運行4h后,電機溫升≤75℃。
(7)制動試驗。將葉輪扎住,接100V相交流電源,各相電流值應在三相電流平均值的±10%誤差范圍內(nèi)。
管道離心泵振動分析與排除方法
管道離心泵在運行過程中,出現(xiàn)振動大、上下軸承經(jīng)常發(fā)熱、損壞,甚至泵軸與軸承連接部位磨損。水泵運行不穩(wěn)定,影響正常供水,需要對其進行減振治理。
一、水泵振動原因分析
1、國產(chǎn)立式水泵28SLA-10是由臥式泵直接改造而成。電機底座與水泵底座之間垂直高度為4.3m,傳動軸系重達3t。相對于臥式泵,它增加了一根長為3752mm直徑為140mm的中間傳動軸。在結構上,除了在中間傳動軸上加裝一個軸承外,未進行任何改造(如圖1所示)。此四臺水泵運行壓力為0.7~0.85MPa。在揚程高、流量大的工況下,這樣一個重心高,質(zhì)量大的系統(tǒng)高速旋轉,產(chǎn)生的離心力是很大的,會造成機組較大的振動。加上支架和水泵進出水方向連接剛度不夠,導致水泵和各連接件有較大的位移。運行時水泵的位移導致上軸承受力狀況改變,振動加大,因此容易發(fā)熱。若矯正水泵位移,改善軸承受力條件,可降低系統(tǒng)的振動烈度。
2、水泵與傳動軸之間為剛性連接。由于制造、安裝原因,運行時泵軸與傳動軸同心,造成水泵振動;電機、傳動軸等其它震源產(chǎn)生的振動也直接傳遞給水泵,形成振動的疊加,進一步加大水泵振動。另外,這種剛性連接加大水泵上軸承所承受的外力,致使軸承易發(fā)熱,影響到泵軸。
二、改造情況
針對以上原因,我們采取了以下兩個步驟進行改造。
1、加強管路剛度。考慮到對水泵進行加固比較困難,采取在水泵出口鋼管焊接“加強筋”的辦法。沿進出水方向,在水泵出口漸擴管與出水閥門之間的連接鋼管兩端法蘭,用8條厚度為32mm、寬度為100mm的鋼板進行焊接。增加鋼管的剛度,減少變形量,抵抗水泵位移。經(jīng)測量,加筋后,水泵A點的位移量降至0.35mm。
2、對傳動系統(tǒng)進行改造。為減少電機、傳動軸的振動向水泵傳遞,把水泵與傳動軸之間的剛性連接改為彈性連接。使用GB4323-84彈性套柱銷聯(lián)軸器,大補償位移量為0.6mm,補償角為1°30′。這樣,電機、傳動軸的振動可以通過彈性聯(lián)軸器得到補償,不會直接傳遞到水泵。
三、改造結果
改造后,經(jīng)測量,水泵振動由改造前的振速4.3cm/s降低為1.48cm/s。根據(jù)振動烈度標準ISO2372-1974可以判定,水泵運行處于區(qū)。同時,水泵運行平穩(wěn),上軸承只需正常維護,泵軸被磨損現(xiàn)象也沒有了,說明改造是成功的。
渠誠泵業(yè)-GRG高溫管道離心泵,CDLF不銹鋼多級管道離心泵,ZW直聯(lián)式自吸泵,LW無堵塞立式管道排污泵
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